茂名重力公司承制国内第一套E-Gas工艺气化炉,并在参与大修中攻克国内行业难关
茂名重力公司为惠州研制的炼油煤制氢装置气化炉单台重量840吨。通讯员李岗摄
“贵公司在我司需要的时候,提供了最佳的施工方案,派出了最优秀的施工队伍,攻克施工特材焊接,圆满完成了关键设备的维修任务……”这是一封来自中海油惠州石化有限公司的感谢信,信中,惠州石化充分肯定茂名重力公司派出的精兵强将,修复关键设备煤制氢装置气化炉和进口废锅,提前完成了大修。
据介绍,作为国内领先的石化装备提供商,重力公司已经为中海惠州石化提供高密度聚丙烯、聚乙烯反应器、裂解炉整炉、E-Gas工艺气化炉等关键设备,其中承制的E-Gas工艺气化炉为国内第一套。
2020年12月中旬,惠州石化对煤制氢装置中进口废锅、气化炉进行修复,但修复任务时间紧且难度大,急需专业技术支持和一支专业施工队伍进驻现场解决修复难题。茂名重力接到修复任务后快速响应,迅速成立了技术团队,为修复工作提供技术支持。同时,还召集专业技术人员分别成立废锅和气化炉两个施工小组,迅速赶赴现场。
两队人马入驻现场后,精心组织,全面开展修复工作。从2020年12月19日开始到2021年1月2日,废锅小组经过15天全力奋战,圆满完成修复工作;到2021年1月7日,气化炉小组在20天不间断奋斗中,顺利完成修复任务。
据悉,本次进口废锅修复有两个“拦路虎”:一是特材焊接,国内该类材质焊接没有经验案例可循。二是抽取和回穿换热管,该换热管管长29.5米,在密闭空间内施工难度非常大。而茂名重力公司具备多年废锅制造技术经验,此前针对E-Gas工艺超大型废锅换热管失效问题,专业技术人员历经一年多的攻关,通过焊接材料和工艺的创新性研究,并利用高等院校先进分析手段,形成了一套完整的避免废锅电偶腐蚀的焊接创新性技术。最终,该项目进口废锅所有焊缝均一次通过RT、PT等无损检测,现场水压试验合格。
惠州石化煤制氢装置气化炉因装置开车操作问题,气化炉水平壳体局部由于内衬保温砖脱落,高温带灰气流冲刷磨损,导致壳体金属厚度减薄。去除性能不合格的组织是修复工作中的关键。针对复杂工况,茂名重力气化炉小组迅速应对,优化现场施工方案,实现母材冲刷修复焊缝PT、UT等检测一次性合格。
来源:茂名日报
|